轉爐在線氣體分析系統(tǒng)一般安裝在ID風機后,該設備在使用過程中一旦出現(xiàn)故障,將影響到轉爐煤氣能否回收,直接左右轉爐負能煉鋼指標,影響煉鋼的成本。但在線氣體分析系統(tǒng)在使用過程中卻又不可避免的會出現(xiàn)各類問題,所以解決這些出現(xiàn)的問題則顯得必要而迫切。
1 在線氣體分析系統(tǒng)的功能
轉爐冶煉產生的煙氣中含CO,CO2,O2等成分,通過在線氣體分析系統(tǒng)對煙氣中的CO、CO2、O2等含量進行分析,再選擇CO含量、O2含量合格的煙氣進行回收利用,將大大降低煉鋼的成本。在線氣體分析系統(tǒng)一般由預處理采樣單元、控制系統(tǒng)單元、氣體分析單元等構成。
2 在線氣體分析系統(tǒng)常見故障及解決方法
2.1 轉爐冶煉過程中全程氧高
現(xiàn)象:O2在冶煉全程中保持在10%左右。
2.1.1 原因分析
1)冶煉過程中,轉爐產生的煙氣溫度在1600℃左右,根據(jù)CO+O2=CO2知,高溫狀態(tài)下,CO與O2不能共存。故可排除煙氣中因含有O2而帶來的氧高的情況;
2)按照當時系統(tǒng)風量約為100000Nm3/h估算,若懷疑外界空氣進入,則進入的空氣量約為100000×10%/21%≈48000Nm3/h,吸入如此大的風量,按管道負壓為-17KPa計算,需要約570mm大的圓孔漏氣才有可能,故此也可排除;
3)如果排除了以上煙氣本身的問題,則可能是在線氣體分析系統(tǒng)在采樣過程中進入了空氣。
2.1.2 解決措施
1)用標準氣對分析儀進行標定;
2)檢查參比氮氣壓力是否在規(guī)定范圍內;進入分析儀的流量是否有波動,是否在規(guī)定范圍內;
3)查漏。開啟采樣泵,使泵出口至分析儀樣氣入口的管路處于正壓;涂抹肥皂水于該管路的每個接口處,觀察是否有漏氣現(xiàn)象;由于采樣探頭至采樣泵入口的管路處于負壓段,若涂抹肥皂水,不利于檢查,可采用將采樣泵入口管路接至泵出口側,使該段管路處于正壓,再進行涂抹肥皂水查漏。一般情況下,將漏點漏氣問題解決,即可解除冶煉過程中全程氧高的問題。
2.2 轉爐冶煉過程中CO波動大
現(xiàn)象:冶煉過程中,CO成分波動大,造成煤氣時而回收,時而放散。而在分析空氣時,能保持CO在0%左右。
2.2.1 原因分析
1)一般來說,冶煉過程中,CO成分在到達回收要求后,如果轉爐沒有大噴或者事故吹煉中斷,CO成分一般都會維持在45%~60%之間,而不會造成煤氣反復回收的情況;
2)分析出來的成分大小取決于進入分析儀的CO氣體量。如果分析出來的CO成分波動大,則表明進入分析儀的CO的氣體量變化大;
3)引起氣體量變化大的因素有流量計故障:損壞、積水、進水等。流量計積灰、進水原因:前道處理工序出現(xiàn)異常,如冷凝器排水、過濾器排水用蠕動泵不能正常排水;
4)引起氣體量變化大的另一個因素為煙霧過濾器濾芯堵塞,由于濾芯堵塞,將影響到通過濾芯的流量,終影響進入分析儀的流量;
5)氣體采樣泵工作異常,也將影響到進入分析儀的流量;
6)分析儀的輸出接線端子松動,導致輸出異常。
2.2.2 解決措施
1)用標準氣對分析儀進行標定;
2)檢查流量計的流量是否在規(guī)定范圍內(約1L/min),如果流量波動則需要進行檢查流量計和其他元器件的狀態(tài);
3)如果流量計積水,則進行排水或更換流量計,然后檢查排水蠕動泵的工作狀態(tài);
4)如果流量計無積水則需檢查煙霧過濾器濾芯顏色是否呈現(xiàn)黑色,如果是則更換濾芯 ;
5)如果流量計無積水、蠕動泵、濾芯等正常,則檢查蠕動泵的工作狀態(tài)。檢查可以通過將采樣泵出口直接連通放散流量計,觀察、調整放散流量計的流量是否在泵的額定流量左右,如果相差大,則更換采樣泵;
6)若排除流量計積水、蠕動泵、濾芯、采樣泵等異常的因素,則流量計本身可能已經損壞,則更換流量計;
7)觀察分析儀的顯示屏數(shù)據(jù)與遠程數(shù)據(jù)是否一致。
2.3 非冶煉過程,CO及CO2出現(xiàn)波動
現(xiàn)象:非冶煉過程中,分析儀系統(tǒng)的采樣泵處于停止狀態(tài),進入分析儀的流量為零,但此時CO、CO2卻以同一趨勢出現(xiàn),保持在2%~5%。
2.3.1 原因分析
1)分析儀的輸出接線端子松動,導致輸出異常;
2)采樣泵處于非工作狀態(tài),但分析儀卻分析出CO、CO2的成分,表明分析儀內部尚有氣體存在,并一直存在著,無法放散。無法放散的原因,是由于經過分析儀分析后的氣體需要通過緩沖罐來進行放散,而緩沖罐堵塞后,分析儀內的樣氣無法流通,就將導致這一故障的出現(xiàn);
3)分析儀出現(xiàn)漂移現(xiàn)象。
2.3.2 解決措施
1)檢查分析儀的顯示屏數(shù)據(jù)與遠程數(shù)據(jù)是否一致;
2)將分析儀的放散管直接排放至大氣,觀察CO、CO2數(shù)據(jù)是否馬上歸0;
3)用標準氣對分析儀進行標定。
3 在線氣體分析儀系統(tǒng)在設計時需要考慮的問題
3.1 預處理采樣單元的設計
由于煙氣中含有水分與粉塵,通過采樣探頭對煙氣進行取樣時,如若不采取措施,高溫煙氣中的水分遇冷發(fā)生凝結,并與樣氣處理過程中所沉積下來的粉塵接觸,極易造成結垢堵塞,致使探頭無法正常工作甚至損壞,從而導致以上三大問題的出現(xiàn)。
針對探頭堵塞問題,一般建議在取樣探頭中增加加熱器與反吹系統(tǒng)。探頭通過取樣管采集管路中的樣氣,濾芯對樣氣的粉塵進行一級過濾后,利用加熱器對樣氣進行加熱,使煙氣溫度控制在150~200℃間,保證在露點溫度之上,防止樣氣出現(xiàn)凝結。對于樣氣處理過程中所沉積下來的粉塵,設置內反吹系統(tǒng)對探頭進行吹掃,清除探頭濾芯中的粉塵,可有效防止探頭出現(xiàn)堵塞。
3.2 控制系統(tǒng)單元的設計
在系統(tǒng)投入運行后,分析儀測量參數(shù)呈逐漸增大的趨勢。這是由于沒有定期對分析儀進行標定,分析儀工作不穩(wěn)定,出現(xiàn)漂移現(xiàn)象,導致誤差越來越大,測量結果失真。因此在日常巡檢維護中,應當定期對分析儀進行標定,降低分析儀的測量誤差。一般建議在線氣體分析系統(tǒng)配備一個調零電磁閥,電磁閥得電時切斷樣氣、標準氣進入,失電時常態(tài)樣氣進入、標準氣切斷,以實現(xiàn)對分析儀的定期標定。
3.3 氣體分析單元的設計
對于在線氣體分系統(tǒng)的氣體分析儀單元,廠家通常會選用一臺順磁氧氣分析儀檢測煙氣氧含量,一臺紅外氣體分析儀檢測煙氣CO、CO2含量,但這樣的在線氣體分析系統(tǒng)結構相對復雜,使用和維護成本較高。因此,在對在線氣體分析系統(tǒng)進行設計與選型時,一般建議廠家設計并選用僅一臺器就可解決CO、CO2、O2等氣體含量同時測量的氣體分析單元,如在線氣體分析系統(tǒng),其氣體分析單元現(xiàn)在煙氣分析儀可同時測量CO、CO2、O2等氣體含量,可有效降低企業(yè)的使用和維護成本。
3.4 氣體分析儀的響應時間
分析儀的延時是其本身的一個物理特性,不可消除,因為樣氣從采集、處理、分析都要經過一些管路、元器件。延時控制在一定范圍內是可以容忍的,但是如果設計調試不周引起分析延時過長,導致回收的煤氣成分不合格,那就必須立即進行解決了,否則,嚴重時可引起轉爐煤氣的爆炸。
3.5 各元器件的規(guī)格匹配及安裝位置
1)根據(jù)t=L/V(t:時間,L:管路長度,V:樣氣流速)知,t就是延時時間,要求t愈小愈好,就必須L小或者V大。故探頭的安裝位置到分析儀的距離要求盡量的短,另外,分析儀系統(tǒng)內各元器件的連接管路也要考慮布置緊湊些;
2)根據(jù)V=Q/A(V:樣氣流速,Q:樣氣流量,A:管路橫截面積)以及1)知,V大可縮短t,而Q大或者A小可以滿足這一條件;其中,Q主要取決于采樣泵的能力,當然也與使用工況相關,因為Q=Q1+Q2(Q1:放散流量,Q2:進入分析儀的氣體流量)故在保證Q2在約為1L/min的基礎上,使Q1盡量的大。面積A可以通過選擇8mm或者6mm的管徑;
3)各元器件的安裝需充分考慮排水能力,如汽水分離裝置應該安裝在進汽管比排水管高的位置,冷凝器入口前所有管路要比排水口管路高等。
4 在線氣體分系統(tǒng)維護要點
1)排水:每天檢查冷凝器、汽水分離器、排水蠕動泵的排水狀態(tài),確保流量計內無積水,如有積水應查明原因并排除;
2)流量調整:進入分析儀的流量確保在1L/min;
3)探頭:每2個月對探頭濾芯進行清洗,并對采集管進行清灰;
4)濾芯、濾紙更換:煙霧過濾器濾芯應2月更換一次,高分子薄膜過濾器濾紙每周更換一次;
5)標定:每3個月對分析儀進行一次標定。
5 結論
從設計到選型、從常規(guī)維護到故障快速解除的系統(tǒng)學習,可以提高對在線氣體分析系統(tǒng)的認識,有效的縮短解除故障時間,降低煉鋼成本。
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